柴天佑院士:攻克复杂工业控制的“无人区”中国科学报
在经济全球化浪潮与制造业深刻变革的交织驱动下,工业正迎来迈向高质量发展的关键转型期。钢铁、有色等传统流程工业,作为国民经济的压舱石与战略命脉,正面临绿色低碳与效益提升的双重时代考题。如何打破传统自动化技术的瓶颈,驱动人工智能与工业核心机理深度融合,构建全方位、多维度的智能制造生态,已成为我国重塑未来产业核心竞争力的主战场。
近日,在青岛科技大学主办的2026工业智能学术论坛上,中国工程院院士、东北大学教授柴天佑发表了题为《基于多边云协作的优化决策与控制智能一体化系统》的主旨报告。
柴天佑指出,智能的本质是人力行为的可复现与可超越式自动化。未来,我国工业智能的发展必须以工业实际需求为锚点,攻克复杂工业系统因果不清、动态突变、多重优化难等根本挑战,推动我国流程工业向极致高效转型迈进。
柴天佑院士正在作报告 青岛科技大学供图
破除“AI宣传泡沫”,智能的本质是人力行为的复制与超越
当前,人工智能的概念席卷全球,但在工业界往往存在将“智能”概念标签化、宣传化的现象。针对这一现状,柴天佑指出,智能的本质并非悬浮于空中的算法游戏,而是将人类在长期工程实践中积累的感知、推理、决策等智能行为,进行精准的数字复制与自动化实现。
柴天佑表示,搞计算机的人和搞自动化的人都在做智能,但唯一的区别在于做自动化的人要求一定清楚在哪些方面是人做的,以及怎么做才能超越人。
普通控制系统往往只关注输入与输出的稳态控制,但在真实的流程工业中,生产目标往往由一系列代表产品质量、产量以及消耗的关键工艺参数决定。在传统生产模式下,运行决策这一核心环节极度依赖人类经验。
现场的工程师必须根据生产工艺的要求,凭借经验将关键工艺参数控制在特定的上下限范围内,并据此给出控制系统的指令设定值。同时,由于现场环境与原料发生波动,超出了现有技术的覆盖边界,必须依赖现场操作人员进行人工推理与闭环实验,实时微调参数。
柴天佑指出,这种传统模式导致同样的生产线在不同素质的人员管理下,产品质量和能耗表现大相径庭,控制与决策之间存在严重的断层。因此,工业智能的初心,就是要把这部分依赖人工的经验决策与动态调整过程彻底自动化,并在精度和响应速度上实现对人类智能的超越。
科技赋能重塑复杂系统
流程工业被称为自动化“无人区”,根源于被控对象极高的复杂性。我国矿产虽丰富,但成分低、波动大,属典型低品位赤贫矿,为此中国工业界采用了许多国外没有的特殊技术与重大高耗能装备。
柴天佑认为,这类复杂工业系统有三大核心挑战:一是因果关系不清,传统控制依赖清晰数学模型,而真实过程非线性、强耦合、机理未知;二是系统处于动态突变中,积分器频繁失效;三是质量、产量与能耗多重目标冲突,是多目标动态优化问题。
针对这些痛点,他提出两项原创方法:运行决策的智能预测模型与过程控制的信号补偿法。
在运行决策层面,团队提出线性辨识与自适应深度学习混合架构,线性部分快速锚定,未知非线性结构通过自适应深度学习动态拟合,实现综合运行指标的准确预报。
在过程控制层面,针对参数难调和积分失效,团队研发出无模型的信号补偿高性能控制算法。该算法在传统PID基础上引入自动信号补偿器,实时捕获动态误差与未建模动态,将不可测扰动转化为可测补偿信号,实现动态自学习与自修正,只要系统偏离稳定状态便自动触发补偿,消除控制误差。
云边端协同共筑“工业大脑”
衡量一项理论成果的最高标准,是看它能否在产业土壤里开花结果。柴天佑将基于多边云协作的优化决策与控制一体化系统,成功应用于电熔镁砂生产流程中。
电熔镁砂是航空航天、国防军工不可或缺的战略性耐火材料。其冶炼温度高达3000℃,炉内形同“黑箱”;单台每小时耗电数万度,电网对功率有严苛限额,超限即巨额罚款。传统模式极度依赖人工盯梢:操作工连续10小时不睡觉,肉眼盯电流表和铁皮发红,工程师在抢产量与防罚款间频繁拉扯,生产频繁中断。
柴天佑团队进行了智能化的重塑:将“降低吨能耗”转化为约束区间内的联合优化问题,用信号补偿消除电流波荡;云端引入大模型与加速10倍的自适应梯度算法,实现对高炉未来7步功率趋势的精确预报。硬件上采用国产服务器和边缘控制器全面替代国外产品,并打造跨越200公里的工业元宇宙虚拟监控中心,通过数字孪生实现精准管控。
系统落地后,跟踪平方误差降低65.3%,绝对误差累计降低42.8%,吨能耗暴跌60%–80%,高品质率提高3.6%,电机损耗降低3.7%。
柴天佑强调,在第四次工业革命中,必须研究工业人工智能,把互联网升级为工业互联网,把元宇宙变成工业元宇宙。中国要做知识工作的自动化——特殊人力智能行为的复制与自动化,在全球工业竞争的“无人区”中走出一条引领之路。


